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產(chǎn)品名稱:

鍋爐脈沖除塵器

產(chǎn)品概述:

產(chǎn)品概述:GMC型鍋爐脈沖 布袋除塵器 工作原理: GMC型鍋爐脈沖布袋 除塵器 由灰斗、上箱體、中箱體、布袋、清灰噴吹裝置等部分組成。工作時(shí),高溫?zé)煔庥苫叶飞系倪M(jìn)風(fēng)口流入灰斗,由于重力.

 GMC型鍋爐脈沖布袋除塵器:

  工作原理:

  GMC型鍋爐脈沖布袋除塵器由灰斗、上箱體、中箱體、布袋、清灰噴吹設(shè)備等部分組成。工作時(shí),高溫?zé)煔庥苫叶飞系倪M(jìn)風(fēng)口流入灰斗,因?yàn)橹亓Τ两敌Ч謮m粒直接落入灰斗底部,起到預(yù)收塵的效果,一起氣流速度變慢,輕微粉塵隨氣流轉(zhuǎn)折向上進(jìn)入中箱體,粉塵被高溫濾袋過濾阻留,積附在濾袋外表面,過濾后的氣體透過濾袋進(jìn)入上箱體至出風(fēng)口,經(jīng)引風(fēng)機(jī)排至大氣。積附在濾袋外壁的粉塵不斷添加,當(dāng)達(dá)到設(shè)守時(shí)刻,脈沖控制儀次序距離觸發(fā)開啟脈沖電磁閥,使壓縮空氣包內(nèi)的壓縮空氣經(jīng)噴吹管對(duì)各排濾袋進(jìn)行脈沖噴吹清灰,使濾袋在瞬間急劇膨脹抖落積附在濾袋外壁的粉塵,從濾袋上剝離的粉塵沉降至灰斗,經(jīng)過卸灰閘閥排出。

 鍋爐脈沖布袋除塵器性能特色:

  1、選用下進(jìn)風(fēng),對(duì)含塵氣體起到預(yù)收塵的效果,防止了含塵氣體直接沖刷布袋,降低了含塵氣體的粉塵濃度,延長了濾袋與脈沖電磁閥的壽數(shù)。

  2、除塵器密封資料均選用耐高溫資料。

  3、清灰噴吹管選用加長型,使脈沖電磁閥遠(yuǎn)離高溫?zé)煔猓乐姑}沖電磁閥閥片高溫受損。

  4、濾袋選用耐高溫濾袋,處理煙氣溫度<250℃。

  5、濾袋袋口選用彈性漲圈,密封性能好,牢固牢靠。

  6、濾袋骨架選用圓形,削減了濾袋與骨架的磨擦,延長了濾袋的壽數(shù),又便于卸袋。

  7、選用上部抽袋方式,換袋時(shí)翻開頂蓋門,抽出骨架后即可換袋,改進(jìn)了換袋操作條件。

  8、清灰控制選用守時(shí)控制,按設(shè)守時(shí)刻,每隔一個(gè)清灰周期,各排濾袋順次清灰一遍。

燃煤鍋爐除塵器常見故障主要原因:

  1.因?yàn)榇址鄯蛛x器內(nèi)錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器、細(xì)粉分離器下粉鎖氣器不嚴(yán)密、粗粉分離器折向擋板調(diào)整欠佳以及體系泄漏等原因,使粗粉分離器、細(xì)粉分離器功率下降,導(dǎo)致進(jìn)入布袋除塵器的粉塵濃度超越設(shè)計(jì)值70 g/ N m3,致使鍋爐布袋除塵器超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),功率天然下降。另外,制粉體系超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),也致使布袋除塵器超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

  2.因?yàn)槿济哄仩t除塵器除塵布袋最高耐溫才能為150運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)整不佳或布袋積粉天然均會(huì)導(dǎo)致布袋著火燒毀。

  3.燃煤鍋爐除塵器制粉體系運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),磨煤機(jī)出口介質(zhì)正常溫度為100℃(布置在其后的布袋除塵器處介質(zhì)溫度≤100℃),高于130℃或低于90℃體系都會(huì)自動(dòng)停運(yùn)。可見,制粉介質(zhì)的溫度必須在必定規(guī)模,太高則煤粉易爆燃、布袋易著火燒毀;太低則枯燥才能下降,煤粉濕潤,易粘在布袋上,引起乏氣流量減小,制粉出力下降,一起低溫腐蝕加重。 然而,因?yàn)橹品垠w系抽取的爐煙自身含有水蒸汽(焚燒生成產(chǎn)物),以及原煤水份重、振打空氣帶水,乏氣中必定存在大量的水份,

  而且布袋除塵器及其后部管路是乏氣也是水蒸汽唯一的排放口,運(yùn)轉(zhuǎn)中正常溫度為100°C,再加上布袋除塵器箱體內(nèi)因低溫腐蝕漏入冷風(fēng)進(jìn)一步降低乏氣溫度,使之低于煙氣露點(diǎn)溫度而結(jié)露等,而這些水份最終悉數(shù)聚集在乏氣中,使煤粉變得濕潤,極易粘在布袋上導(dǎo)致通流截面減小,通風(fēng)阻力加大,乏氣流量降低,制粉體系出力下降,制粉電耗添加。

  4.因?yàn)橹品垠w系選用抽取爐膛焚燒器下部中溫爐煙并摻合部分調(diào)溫?zé)岫物L(fēng)作為制粉介質(zhì),爐煙中不可防止地存在SO2、SO3、水蒸汽等物質(zhì),加上上述原因乏氣溫度常低于露點(diǎn)溫度,乏氣中必定有亞硫酸、硫酸等腐蝕性物質(zhì)生成,因此布袋除塵器箱體及其后部管道的低溫腐蝕不可防止。

燃煤鍋爐布袋除塵器對(duì)策與辦法

  縱觀大局,在澄清影響鍋爐布袋除塵器正常運(yùn)轉(zhuǎn)的種種要素后,擬定了一系列對(duì)癥下藥、切實(shí)可行的辦法,并在大修和保護(hù)中實(shí)施。

  為燃煤鍋爐除塵器運(yùn)轉(zhuǎn)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境

  1.盡可能削減原煤中的天然水份。狠抓燃煤辦理,要求燃料車間隨時(shí)配干煤,而且充分利用干煤棚和混煤統(tǒng)倉貯存干煤,以備雨季備用,以削減進(jìn)入制粉體系的水份。

  2.燃煤鍋爐除塵器振打體系壓縮空氣加裝除濕設(shè)備。

  布袋除塵器振打體系壓縮空氣有帶水現(xiàn)象,盡管量不大,但隨時(shí)刻的推移也不容忽視,加裝除濕設(shè)備后,壓縮空氣帶水現(xiàn)象明顯減輕。

  3.進(jìn)步粗粉分離器、細(xì)粉分離器功率,極力防止制粉體系超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),防止鍋爐布袋除塵器超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

  在檢修中,除加大力度消除制粉管道的泄漏點(diǎn)外,

  還認(rèn)識(shí)到體系內(nèi)鎖氣器的嚴(yán)密性對(duì)粗粉分離器、細(xì)粉分離器的功率有較大影響,所以安排專人檢查粗粉分離器內(nèi)錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器及細(xì)粉分離器下粉鎖氣器等鎖氣器的嚴(yán)密性,并將部分鎖氣器加以改造,確保個(gè)個(gè)鎖氣器嚴(yán)密,大大地進(jìn)步了粗粉分離器、細(xì)粉分離器功率,把鍋爐布袋除塵器進(jìn)口介質(zhì)的粉塵濃度控制在約70 g/N m3的設(shè)計(jì)值水平,有力地進(jìn)步了鍋爐布袋除塵器的功率。